技術(shù)文章
Technical articles某煉油廠催化劑廠在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生一定量的過(guò)程凝縮水,其中含有較多的氯化氨(13500mg/l)和硝酸氨(4700mg/l)它的排水量不大(55.4m3/h)但如不經(jīng)任何處理,直接排入煉油廠排水系統(tǒng),則將嚴(yán)重破壞曝氣池的操作,影響污水處理構(gòu)筑物的正常運(yùn)行,使出水水質(zhì)惡化。對(duì)這種高濃度無(wú)機(jī)NH3-N廢水如果單從環(huán)保角度來(lái)研究治理方案是不現(xiàn)實(shí)、不經(jīng)濟(jì)的。而應(yīng)該把環(huán)境目標(biāo)和能源目標(biāo)結(jié)合起來(lái)考慮,在治理技術(shù)上采用回收技術(shù),在治理過(guò)程中,能使處理后的水循環(huán)使用,達(dá)到*標(biāo)準(zhǔn)。
二、流程簡(jiǎn)述
1. 預(yù)處理(調(diào)節(jié)池):對(duì)兩種廢水(NH4CL、NH4NO3廢水)進(jìn)行水質(zhì)水量均和,同時(shí)降解水中的不溶物質(zhì)。
2. 氨的去除:采用汽提法脫除污水中的NH4+,脫除率據(jù)資料記載可達(dá)98%左右。汽提法處理廢水的脫除率效果見(jiàn)表一。含氨廢水經(jīng)熱交換器與汽提出水換熱到95ºC左右,從塔頂進(jìn)入塔內(nèi),蒸汽從塔底送入與廢水逆向接觸,汽提后的水汽,氨從塔頂逸出,經(jīng)冷卻器分離出凝縮水,進(jìn)入回收系統(tǒng)回收NH3,從冷卻器分離出來(lái)的水,其中含有較大量的NH3,可返回塔內(nèi),脫除的NH3可經(jīng)過(guò)氨精制工段進(jìn)行深加工,加工成氨水或化肥等。在脫除過(guò)程中,蒸汽消耗量為170~230kg/m3廢水。汽提法處理流程見(jiàn)圖二,汽提法脫氨效果見(jiàn)表一。
汽提法脫氨效果 表一
噴淋密度米3/米2/時(shí) | 氨mg/l | ||
汽提前 | 汽提后 | 脫除率(%) | |
10.44 | 148720 | 190 | 98.7 |
11.93 | 17800 | 187 | 98.9 |
13.67 | 114200 | 98.2 | 98.2
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3. 水質(zhì)凈化:對(duì)脫氨后的廢水進(jìn)行深度處理,使廢水經(jīng)過(guò)壓力過(guò)濾器處理后,使出水濃度控制在5%以下。為下一步離子交換處理作準(zhǔn)備。
4. 離子交換:對(duì)NO3-離子的去除,采用離子交換法。去除水中的NO3-離子和其它離子。離子交換法采用順流再生固定床工藝。采用的離子交換樹(shù)脂分別為苯乙烯系強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹(shù)脂(001X7)和苯乙烯系強(qiáng)堿(I型)離子交換樹(shù)脂(201X7),離子交換液分別為HCL和NaOH,離子交換器運(yùn)行時(shí)可分別設(shè)三個(gè)柱,兩個(gè)串聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn),第三個(gè)在再生中,當(dāng)折點(diǎn)到達(dá)時(shí),*柱停止工作進(jìn)行再生,已再生的柱取代之用作串聯(lián)的*柱,這樣可獲得連續(xù)性的運(yùn)行效果。
三、 結(jié)論
本處理工藝是資源優(yōu)化方案,出水可以回用于循環(huán)水系統(tǒng),回收的有效資源是氨水,經(jīng)過(guò)本流程處理后的廢水,NH3-N濃度下降到15PPm以下。它的前級(jí)處理類似氮肥廠排出的含氨廢水的處理,外均有成熟的經(jīng)驗(yàn)可借鑒;它的后級(jí)處理是外成熟的離子交換法。該工藝能耗主要是蒸汽,但它回收的是有用資源及水的循環(huán)回用,所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益超過(guò)運(yùn)行費(fèi)用。
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